定海膜生物反應(yīng)器:MBR工藝處理石化廢水
來源: 發(fā)布時間:2018-12-20 107789 次瀏覽
膜生物反應(yīng)器技術(shù)于20 世紀60 年代開始應(yīng)用于污水處理領(lǐng)域,經(jīng)美國和日本的開發(fā)和研究,MBR 在廢水處理領(lǐng)域逐漸成為主流處理技術(shù)之一〔1-3〕。我國對MBR 的應(yīng)用研究始于20 世紀90年代初, 目前已有數(shù)百套MBR 系統(tǒng)應(yīng)用于各種廢水處理工藝中〔4-5〕。與傳統(tǒng)工藝相比MBR 具有明顯的優(yōu)勢,主要體現(xiàn)在占地面積小,污染物去除率高,污泥濃度高、泥齡長且產(chǎn)泥量少,產(chǎn)水水質(zhì)好并可回用,抗沖擊能力強,規(guī)模和控制比較靈活等方面。使用MBR 工藝處理石化廢水, 必須根據(jù)實際情況采取適當?shù)倪\行管理措施,同時控制好膜污染速率,才能充分發(fā)揮MBR 工藝的優(yōu)勢,以達到降低成本,提高處理量的目的。
1 工藝概況
惠州大亞灣石化區(qū)綜合污水處理廠為石化區(qū)內(nèi)進駐企業(yè)提供污水處理服務(wù)。該污水處理廠采用MBR 工藝,要求出水水質(zhì)必須達到《廣東省水污染排放限值》第二時段一級標準的要求。該廠進水水質(zhì)及排放標準如表1 所示。
該污水處理廠工藝流程見圖1。
該廠所用MBR 膜組件產(chǎn)自日本旭化成公司(Company),其核心聚偏氟乙烯(fluoroethylene)中空纖維膜是一種耐物理沖擊且化學(xué)穩(wěn)定性好的優(yōu)良微濾膜,孔徑為0.1~0.2 μm。MBR 單個膜組件由約3 000 根膜絲及附屬零配件組成,有效膜表面積為25 m2,最高耐受壓差為300 kPa,工作壓差為80 kPa 以下,使用溫度在40 ℃以下。若干個膜組件組合在一個膜架中,若干膜架組成一個污水處理膜組,運行膜組的數(shù)量主要根據(jù)水量的變化以及膜組狀況而定。
2 MBR 工藝的運行參數(shù)設(shè)置
大亞灣石化區(qū)綜合污水處理廠所接收石化廢水的特性:含有大量毒性化合物;難降解有機物含量高;可生化性差,用傳統(tǒng)生化工藝處理該廢水存在COD、色度去除效果差等缺點;存在較大程度的沖擊負荷,含鹽度高,不利于生化處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
2.1 膜組產(chǎn)水周期的設(shè)置
根據(jù)膜組件生產(chǎn)廠家的使用說明和工藝設(shè)計設(shè)定的運行條件,膜組產(chǎn)水周期為10 min,其中過濾產(chǎn)水9 min,膜組反洗1 min。膜組在此模式下運行可保持良好的穩(wěn)定性,膜的過濾壓力,即膜壓差增長緩慢,有利于工藝系統(tǒng)(system)長時間安全運行。為檢驗不同產(chǎn)水周期對膜組穩(wěn)定運行的影響,且達到提高產(chǎn)水量的目的,該廠對此進行了實驗。實驗所用兩個膜組為A 膜組和B 膜組,每個膜組由7 個膜架組成,兩個膜組使用年限、運行參數(shù)設(shè)置相同,運轉(zhuǎn)情況、膜絲狀況相近。其中A 膜組產(chǎn)水周期仍為10 min,B 膜組產(chǎn)水周期設(shè)置為13 min。通過一段時間的運行和觀察,結(jié)果見圖2。
由圖2 可以看出,兩個膜組的膜壓差變化情況基本相同,只是在實驗后期,B 膜組的膜壓差超過A膜組5 kPa 左右。鑒于兩個膜組的運行效果相近,膜壓的差別較小,延長產(chǎn)水周期是可行的,而膜壓差的控制可通過增大曝氣量,增強膜絲的吹掃抖動力度來解決。通過此實驗,在總生產(chǎn)成本不變的情況下,單個膜組的產(chǎn)水量提高了2.55%,單位污水處理成本下降了2.48%。
2.2 膜組產(chǎn)水量的設(shè)置通過延長膜組產(chǎn)水周期, 雖然提高了單個膜組產(chǎn)水量,但增量有限,不能滿足實際的生產(chǎn)需要,因此,提高產(chǎn)水量參數(shù)勢在必行。但提高產(chǎn)水量,需要與其他運行參數(shù)聯(lián)動調(diào)試, 以避免威脅工藝的穩(wěn)定運行以及加快膜組的折舊。這些參數(shù)包括曝氣量、污泥濃度、運行液位、污水性質(zhì)、溶解氧濃度等。據(jù)此,該廠以C 膜組為實驗?zāi)そM, 其構(gòu)成與A、B 膜組相同,只是使用年限較短,具體實驗情況如下。
C 膜組產(chǎn)水周期為13 min, 前期產(chǎn)水量設(shè)置為50 m3/h,單個膜組件曝氣量為4.17 m3/h,污泥質(zhì)量濃度為1 700 mg/L, 溶解氧(Oxygen)質(zhì)量濃度為2.20 mg/L 左右。運行10 個月后,對C 膜組進行離線化學(xué)藥劑清洗工作,使之恢復(fù)到初始的膜壓差。然后保持產(chǎn)水周期不變,產(chǎn)水量設(shè)置為60 m3/h,單個膜組件曝氣量為5.36 m3/h,污泥質(zhì)量濃度為3 000 mg/L,溶解氧質(zhì)量濃度為2.60 mg/L 左右,MBR 生化池液位提高0.1 m。運行觀察10 個月后,對比參數(shù)設(shè)置前后的膜壓差變化情況,結(jié)果見圖3。
由圖3 可以看出, 二者的膜壓差變化速率基本一致,在運行的后期隨著膜壓差的增大,產(chǎn)水量大的膜組被污染速度較快。這一點也不難理解,較大的產(chǎn)水量,勢必加大了膜組的過水通量,污染物在膜表面的沉積作用也相應(yīng)增大,但總體看來,只要維護及時到位,這種變化是可控的,不會對膜組的使用狀況和壽命(lifetime)造成較大影響。
對于C 膜組,通過對各運行參數(shù)進行適度的調(diào)整,在產(chǎn)水周期13 min,產(chǎn)水量60 m3/h 條件下,取得了產(chǎn)水量增長23.05%, 成本下降18.74%的良好效果。參數(shù)調(diào)整后主要水質(zhì)指標去除率情況(Condition)如圖4 所示。
從參數(shù)調(diào)整期間的運行效果來看, 處理后的產(chǎn)水COD 去除率為85%~93%,磷酸鹽去除率為80%~97%,氨氮去除率為78%~99%。整體上COD 的去除率穩(wěn)定(解釋:穩(wěn)固安定;沒有變動),磷酸鹽和氨氮的去除率波動較大,這主要是由于進水的COD 含量波動相對較小,而磷酸鹽和氨氮含量波動較大。通過不間斷地監(jiān)測(Food Monitor)和分析,產(chǎn)水各項水質(zhì)指標均達到了排放標準的要求。參數(shù)調(diào)整后的運行狀況符合工藝要求。
2.3 膜組反洗設(shè)置
該廠在運行初期按照自動化程序的設(shè)置, 執(zhí)行了膜組在線反洗程序,但在隨后的實際運行中發(fā)現(xiàn),剛剛過濾后的產(chǎn)水即被打回膜組進行在線反洗工作存在很大的風(fēng)險:一是產(chǎn)水潔凈度不夠,難以取得良好的效果; 二是一旦有膜組損壞而導(dǎo)致部分產(chǎn)水未被過濾,污染物及污泥顆粒進入產(chǎn)水,用此水進行反洗勢必造成膜絲從內(nèi)部堵塞, 嚴重影響膜組的安全運行。為杜絕此安全隱患,該廠在程序中取消了在線反洗,在每個產(chǎn)水周期中,原有的1 min 反洗被代之以1 min 的停止產(chǎn)水, 即以間歇產(chǎn)水的方式方法來保持膜組的穩(wěn)定(解釋:穩(wěn)固安定;沒有變動)運行。從圖2 和圖3 可以看出,停止此反洗程序?qū)δそM的穩(wěn)定運行影響不大。隨著膜組的不斷老化,膜壓差上升的速率不斷加快,就需要加大清洗的頻次,這時只能采取離線化學(xué)藥劑清洗措施(指針對問題的解決辦法),雖然清洗徹底,但也操作控制繁雜,對正常的生產(chǎn)運行影響較大。對此有采取MBR 工藝的污水處理(chǔ lǐ)廠做了改進,如設(shè)計了在線藥劑反洗系統(tǒng)(system)或凈水反洗系統(tǒng)等。
3 MBR 工藝的膜組污染控制
3.1 膜組污染控制的4 個方面
一般情況下, 膜組的污染控制主要從4 個方面考慮:廢水的預(yù)處理、膜本身的性質(zhì)、活性污泥的性質(zhì)以及MBR 的運行條件,四者相互影響,共同決定膜組的運行狀況。廢水預(yù)處理可以直接改善水的狀況,減少懸浮物及其他污染物含量,從源頭上降低(reduce)膜組污染的速率; 膜材質(zhì)決定了膜的親水性和膜孔隙率,膜孔的尺寸則會影響膜壓差的大小;反應(yīng)器的構(gòu)造與錯流速率將影響到活性污泥中胞外聚合物的生成、污泥絮體結(jié)構(gòu)和大小以及溶解物的性質(zhì);MBR 中的HRT/SRT 則直接影響到污泥的濃度和EPS 的形成與生長〔6〕。膜污染的影響因素如圖5 所示。
3.2 預(yù)處理措施粗、細格柵是控制(control)膜組污染的第一道措施,粗格柵、細格柵柵孔尺寸分別為15、5 mm。由于石化廢水本身固體懸浮污染物含量較少,經(jīng)過格柵處理后,廢水中的懸浮污染物可去除80%以上,避免了這些污染物在膜組件內(nèi)部蓄積。在實際運行中發(fā)現(xiàn),膜組件內(nèi)部固體懸浮物較少,膜絲呈現(xiàn)垂順狀,沒有出現(xiàn)處理生活廢水后的雨傘狀乍起。
3.3 膜材質(zhì)對膜組污染控制的影響該廠采用的膜材質(zhì)為聚偏氟乙烯,具有優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性、耐輻射性和耐熱性,但這種材質(zhì)疏水性極強,易產(chǎn)生吸附污染,維護保養(yǎng)成本較高,限制了其在污水處理中的大規(guī)模應(yīng)用。該廠在實際運行中發(fā)現(xiàn),在膜壓差處于高位時,膜絲表面形成了污泥濾餅層,大量膜絲被濾餅黏連在共同,使得內(nèi)部膜絲不能起到過濾污水的作用, 為了維持設(shè)定的產(chǎn)水量,膜絲就會被施以更大的過膜壓力,使膜絲黏連情況更加嚴重, 最后只能通過人工清理加化學(xué)藥劑清洗的方式方法去除濾餅層, 以恢復(fù)整個膜組的過水通量。為了減弱膜的疏水性,有學(xué)者通過研究認為,可合成兩親聚合物作為添加劑與PVDF 原料共混制膜,可有效改善膜的性能〔7〕。
3.4 污泥方面的措施(指針對問題的解決辦法)
為有效控制(control)膜組污染, 必須選擇合適的污泥濃度。MBR 工藝有利于在高污泥濃度狀況下運行,因而污泥負荷較低,較低的污泥負荷,一方面可以使產(chǎn)生的剩余污泥量減少從而降低了處置費用(expense), 但另一方面使得污泥齡變長。較長的污泥齡有利于世代期較長的細菌生長,但過長的污泥齡會使微生物產(chǎn)生出可溶性代謝產(chǎn)物。若大分子的SMP 被截留在MBR 中一方面會污染膜, 另一方面SMP 會吸附在氣―水兩相的界面上導(dǎo)致氧傳遞率的降低, 而小分子的SMP 則會穿過膜進入產(chǎn)水,導(dǎo)致產(chǎn)水水質(zhì)變差。低污泥負荷還會使污泥產(chǎn)生EPS,使混合液的黏度(viscosity)升高, 從而導(dǎo)致污泥的脫水性能變差,膜過濾阻力變大〔8〕。該廠根據(jù)石化廢水的性質(zhì)和實際運行情況, 在膜組工作區(qū)域選擇維持了不高的污泥質(zhì)量濃度,以保持膜壓差的平穩(wěn),并減少濾餅層的形成。
3.5 運行條件方面的措施
該廠通過長時間的摸索和對比, 并結(jié)合水質(zhì)情況和工藝系統(tǒng)的運行狀況, 主要采取了如下幾項措施(指針對問題的解決辦法):在約1 000 m3 的膜組工作區(qū)內(nèi),安裝了A、B、C 3 個膜組,避免過高的裝填度;在滿足生產(chǎn)(Produce)要求的前提下,對每個膜組設(shè)定合適的膜通量,使用年限較長的A、B 膜組設(shè)定產(chǎn)水量為40 m3/h,年限較短的C 膜組產(chǎn)水量為60 m3/h;保持穩(wěn)定的污泥濃度,3 000 mg/L 左右,并及時更新污泥,防止EPS 和絲狀菌的大量產(chǎn)生;保持較大的曝氣量,單個膜組件曝氣量為5~6 m3/h, 以確保池內(nèi)水體的高度紊動,控制(control)濾餅層在膜絲表面的形成;每個產(chǎn)水周期停止產(chǎn)水1 min,以利于膜絲在擾動水流的作用下抖落吸附在表面的污染物;定期對膜組進行離線化學(xué)藥劑清洗工作,以徹底(thorough)清除膜絲表面污染物,恢復(fù)初始膜壓差。具體參見
4 結(jié)論
為了適應(yīng)進水質(zhì)和量的變化,在確保產(chǎn)水達標排放的基礎(chǔ)上, 通過不斷優(yōu)化調(diào)整MBR 運行參數(shù),既可以提高工藝系統(tǒng)處理能力,又能夠降低(reduce)生產(chǎn)成本,是MBR 工藝運行管理的核心內(nèi)容。
采取合適的膜組污染控制措施是確保MBR工藝系統(tǒng)長時間穩(wěn)定運行的基礎(chǔ), 在運行參數(shù)調(diào)整的同時,務(wù)必要考慮到對膜組污染的影響(influence),如果調(diào)整后的參數(shù)加快了膜組的污染, 又不能通過管理和技術(shù)手段使之減緩和恢復(fù),則不能采用,反之則可行。
使用MBR 工藝處理石化廢水具有穩(wěn)定、高效(指效能高的)的特點,具有傳統(tǒng)工藝所無法比擬的優(yōu)點,如污泥濃度高、產(chǎn)水水質(zhì)好、抗沖擊能力強等,是處理類似工業(yè)廢水的有效方法